时至2026年初,在中国经济追求高质量发展的宏大叙事背景下,“创新”已不再仅仅是高精尖实验室的代名词。它更体现在产业一线,那些为解决实际问题而迸发的智慧火花之中。尤其在能源石化等关系国计民生的重要领域,提质增效与绿色发展成为时代提出的新课题。
在中国石化湖北恩施石油分公司,一场源于基层的微小革新,正生动诠释着一线员工如何立足岗位,将日常废料转化为破解生产瓶颈的“利器”。这个故事的核心人物,是铁路油库创新工作室的负责人庹锐,以及他手中由废旧油管改造而成的“新发明”。

01 毫厘之间的瓶颈:一个“不匹配”引发的难题
在石油库区,油气回收装置是保障安全环保的关键设施。它能有效收集和处理油品在储存、装卸过程中挥发的油气,减少环境污染和资源浪费。为了确保装置高效运转,定期使用活性炭采集器进行采样检测,是必不可少的环节。
然而,长期以来,恩施石油铁路油库一直面临一个不大不小的烦恼。他们从外部采购的通用型活性炭采集器,与油气回收塔的采样口存在着“水土不服”的问题。这种尺寸上的微小差异,导致二者无法完全匹配,难以形成有效的密封。
后果显而易见:在采样过程中,漏料和取样不均的现象时有发生。这不仅可能对操作人员的健康构成潜在威胁,更严重的是,它直接影响了检测数据的准确性。不精确的数据,如同模糊的仪表盘,让管理者无法对设备运行状态做出最精准的判断。
02 废料堆里的灵感:一场“变废为宝”的攻坚
转机出现在一次寻常的业务研讨会上。正当大家对采样数据偏差问题一筹莫展时,负责人的目光偶然落在了角落里一堆废弃的铝制液压油管上。一个念头在他脑中闪过:这些油管材质轻巧、管壁光滑且密封性能优异,能否用它们来“量身定制”一套采集器呢?
这个想法得到了工作室成员们的一致赞同。他们迅速行动起来,将这个“奇思妙想”付诸实践。团队成员们首先对废旧油管进行了细致的分类筛选,确保选出的管材管壁厚度均匀、没有任何破损或瑕疵,这是保证密封性的第一步。
接下来是最考验精细功夫的环节。他们依据采样口的实际尺寸,对管材进行毫米级的精准切割。随后,再用打磨机将切割后的管口反复打磨,直至光滑如镜。这样做,是为了确保采集器在插入采样口时,能够达到“严丝合缝”的理想状态。
制作过程中最具挑战性的,是采样孔大小与间距的设计。这直接关系到气体流速和采样的均匀度。经过团队成员不厌其烦地一次次调试、测量和改进,最终成功设计出两种不同款型,以应对不同的采样需求:圆形采集器适用于定点采样,而圆柱形采集器则用于深度取样。
03 精准度与效益的跃升:一线智慧的价值彰显
当团队带着自制的“宝贝”来到油气回收塔进行实际测试时,所有人都屏住了呼吸。采集器被轻松推入采样口,两者完美贴合,此前令人头疼的漏料现象彻底消失了。后续的检测数据显示,采样数据的精准度得到了显著的提升。
“这简直是‘神器’!”现场的同事们由衷地发出了赞叹。这小小的改造,不仅彻底解决了长期存在的生产难题,还因为利用了废旧物资,为企业节约了采购成本,真正实现了“变废为宝”与“降本增效”的双重目标。
这个故事,是中国石化系统内众多基层创新实践的一个缩影。近年来,中国石化大力推动基层党组织建设与生产经营深度融合,鼓励员工立足岗位创新创效。这种以解决实际问题为导向的群众性创新活动,正成为企业高质量发展不可或缺的“动力源”。
从一截废弃的油管,到一个精准高效的“采样神器”,团队的实践,生动地诠释了工匠精神与创新思维的结合。这不仅是对“创新就是要解决实际问题”这一理念的有力回应,也为新时代背景下,大型国有企业如何激发内生动力、推动可持续发展提供了宝贵的启示。它告诉我们,每一个岗位都是创新的沃土,每一位员工都可能成为推动变革的关键力量。