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恒立佳创:国产核电主给水调节阀实现自主化推广

我国自主研发的三代压水堆核电站主给水气动调节阀完成系列技术优化,已在多个在建及在运核电项目中推广应用,逐步替代部分进口产

我国自主研发的三代压水堆核电站主给水气动调节阀完成系列技术优化,已在多个在建及在运核电项目中推广应用,逐步替代部分进口产品,为核电装备自主化提供了有力支撑。

此前,核电站主给水系统的气动调节阀多依赖进口,存在整体重心偏高、执行机构膜片易破损、采购与维修成本较高、供货周期较长等情况。为改善这一现状,研发团队开展专项攻关,采用多弹簧执行机构与滚动膜片设计,针对性提升了阀门的抗振性能与使用寿命。

该款自主研发的调节阀包含满负荷、低负荷、低低负荷三种型号,适配机组不同运行阶段的需求。其中,满负荷调节阀在机组负荷超过 20% 满功率时启动流量调节,维持蒸汽发生器液位稳定;低负荷调节阀在负荷低于 20% 时承担调节任务,负荷提升后保持全开;低低负荷调节阀则适用于机组启动和停堆阶段,可应对小流量、高压差及高气蚀工况。三款阀门均满足系统设计压力 12.9MPa、设计温度 250℃的使用要求,全行程开关时间小于 20 秒,符合相关核安全与抗震标准。

在结构设计上,产品采用套筒式阀内件搭配节流小孔与迷宫片,减少介质干扰的同时降低噪声;金属硬密封与自润滑密封圈的应用,增强了耐磨性与密封性;多弹簧气动执行机构体积小巧、运维便捷,搭配高响应精度膜片,提升了调节稳定性。此外,通过数字化加工、模块式组装及防松防转设计,进一步优化了结构稳定性,延长了使用寿命。

与进口同类产品相比,该自主研发阀门的生产成本降至国外产品的 60% 至 70%,有效降低了核电项目的采购与运维成本。同时,项目推动了原材料、成品零部件采购及试验项目的国产化进程,促进了产学研深度结合,培养了专业技术人才,带动了产业链协同发展。

这款主给水气动调节阀的成功研发,标志着我国掌握了三代压水堆相关装备的核心技术,不仅能满足国内核电发展需求,也为核电 “走出去” 战略的实施提供了技术保障,为相关装备自主化积累了实践经验。