在石油开采领域,如果说新井钻探是充满希望的“开疆拓土”,那么老井修复则更像是一场在方寸之间进行的“极限手术”。当一口油井因严重结垢和淤积而停产整整六年后,它是否还有重新喷薄出“黑金”的可能?这不仅是一个技术难题,更是衡量一个油田在存量时代能否实现“提质增效”的试金石。近日,吉林油田在大老爷府作业区的最新动作,为这个行业难题提供了一个极具参考价值的答案。
4月20日,吉林油田大老爷府作业区首轮5口油井压裂施工已圆满收官。这不仅意味着该作业区打响了全年生产任务的“头炮”,更标志着在老井挖潜领域取得了关键突破。其中,那口停产长达2190天的“老2-24井”成功恢复生产,成为了业界瞩目的焦点。在资源开发进入中后期的今天,如何让这些“沉睡”的老井重焕生机,正成为中国老牌油田转型的必修课。

01 5毫米结垢背后的“停滞危机”
走进大老爷府作业区,初春的寒意尚未完全消散,但生产一线的热度已然拉满。然而,就在几天前,技术团队还面临着极其严峻的挑战。老油田的通病——地层返排残留淤积、井壁严重结垢、井筒清洁度差——在这里体现得淋漓尽致。这些问题就像人体血管中的血栓,严重阻碍了油井的“呼吸”。
以“老2-24井”为例,这口井自上次检泵以来已经过去了六年。六年的静默,换来的是尾管内厚达5毫米的坚硬垢层。这5毫米看似微小,却导致了套管严重的缩径现象。当作业队伍尝试进行扫钻作业时,冰冷的现实给了所有人一记重锤:钻具下行极度艰难,在钻至1180米深度后,日进尺竟然缩水到了仅有30米。这种“蜗牛爬”式的进度,让整个施工陷入了半停滞状态。
02 “一井一策”开启靶向改造新模式
针对老2-24井的复杂工况,吉林油田技术团队制定了“一井一策、一段一优”的精细化方案。这不再是千篇一律的工业流水线作业,而是针对每一口井的“个性化定制”。在历时10天的攻坚中,施工队伍先后3次更换钻头,以“滴水穿石”的韧劲,一寸一寸地完成了扫钻压准任务,彻底打通了通往地层的生命线。
在具体的工艺层面,技术团队展现出了极高的成本控制能力与技术创新力。他们采用了“清水+胍胶+石英砂”的低成本高效工艺,力求以最小的投入换取最大的产出。同时,创新性地运用了“前置液+增油剂”组合来疏通炮眼,这就好比给干涸的毛细血管注入了活性剂。为了确保压裂效果的精准性,他们还引进了“限流射孔+精准暂堵”技术,实现了对目标层的靶向改造。
03 协同联动:从“单兵作战”到“体系发力”
首轮5口井压裂施工的圆满成功,绝非偶然,它是吉林油田管理机制变革的直接产物。工艺部门的技术人员建立了“技术+现场”一体化联动机制,彻底打破了以往设计与施工之间的隔阂。技术人员24小时在岗值守,全流程把控每一个关键指标,这种“保姆式”的服务确保了任何突发工况都能在第一时间得到妥善处置。
“我们坚持地质选层、工艺攻坚、生产统筹等多专业协同发力,才实现了首轮压裂的提前完成。”吉林油田生产一线技术人员在总结时感慨道。这种多专业的交叉协作,将碎片化的生产流程整合成了强大的合力。地质选层负责精准定位,工艺攻坚负责突破瓶颈,生产统筹负责资源调度,三个环节环环相扣,最终实现了一次性施工成功率的显著提升。
目前,吉林油田的技术团队并未止步于眼前的胜利。随着首轮“头炮”的打响,后续的井筒治理和压裂提质计划已经排上了日程。技术团队正持续深耕老井挖潜,力求将大老爷府作业区的成功经验推广到更广阔的区域。在能源安全与高效利用的双重驱动下,这种对每一滴原油都“斤斤计较”的精细管理,正成为老油田焕发第二春的核心动力。
老井“复活”的故事,是吉林油田向科技要产量的生动实践。它告诉我们,没有绝对的废弃井,只有尚未被攻克的技术壁垒。当创新的思维与扎实的作风在千米地层下交汇,再枯竭的油田也能焕发出新的生机。在2026年这个关键的生产年度,吉林油田正以这种昂扬的姿态,书写着老牌石油基地提质增效的新篇章。